YC轮主机缸套、活塞异常磨损
发表于 2015-10-21 16:27
主机型号:B&W 7K62EF 6900 kW
事故经过:
1993年1月10日航行途中,主机第2、3、7缸排烟温度和扫气箱温度不正常(比正常高),而且烟色也不好(冒黑烟)。因海况不好主机减负荷运行坚持航行到港。
1月13日至15日,该轮在维多利亚港对第2、3、7缸吊缸检查,发现缸套及活塞第一道环槽处有异常磨损现象。其中第3缸活塞环最大宽度达22.4 mm,且环槽内有3 mm的台阶,第7缸缸套磨损严重达2.37 mm,通过扫气箱对各缸扫气口进行检查,只有第1缸比较正常,其余缸都比较脏。根据磨损情况,第3缸活塞换新;接着再对第4、6缸吊缸检查,发现这两只缸活塞的第一道环槽的磨损情况与第3缸相似。因没有备用活塞,只把令槽内的台阶锉平,装复维持使用;第2、7缸缸套异常磨损,缸套直径分别为624.57和624.5 mm,因船上只有一只备用缸套,只得换用一只,另一只维持使用等待备件;另外四只活塞都需要堆焊修理,才能正常使用。
事故原因:
该轮主机第2~7缸的缸套、活塞出现不同程度的异常磨损,主要原因是主机在运行中,有磨料进入气缸,而磨料就是因扫气箱的日常排污效果不好(排污不畅或有不同程度的堵塞)、积累在扫气箱低部的残油和污物。这些残留物在活塞下行至扫气口时,随着增压空气进入气缸,造成缸套、活塞环槽的异常磨损。
事故教训:
1、主机运行中,扫气箱的日常排污应严格按照说明书的要求操作,定时对每个缸逐一排放,而不能贪图省事、应付了事把几个缸的排污阀同时打开排放。
2、定期清洁扫气箱,确保活塞下部的缓冲空间(扫气箱)内,无残油、残渣、水存在。
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